城镇生活垃圾蓄热裂解气化处理项目

发布日期:2021-03-31 10:13

      陕西华诚实业股份公司是一家专注于生态环境保护的科技创新企业,也是一家提升人居环境质量的高新技术企业。公司逐步建立了“城镇生活垃圾综合处理、生产生活污水处理、土壤修复防治与治理”“三位一体”的综合性人居环境质量提升服务体系。

      目前,公司具有环保专业承包资质、市政公用工程总承包资质、建筑工程施工总承包资质、机电工程施工总承包资质;取得安全生产许可证,危险化学品经营许可证;公司已通过 ISO 9000 质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证及 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证;同时获得高新技术企业认证、陕西省科技民营企业、技术贸易资格证、陕西省中小企业创新研发中心等资质荣誉。

      通过自主研发,公司已获得技术专利 30 余项,并先后承担了 10 多个科技研发项目, 多次在国家、省级创新创业大赛中获奖。近年来,公司先后承接完成了百余项环境综合治理项目,包括污水处理、垃圾填埋场、矿山治理、土壤修复、市政工程项目,涉及市政、烟草、煤矿、医院、学校等行业

案例介绍

一、项目名称

城镇生活垃圾蓄热裂解气化处理项目。

二、项目概况

     本项目采用“裂解气化”工艺对城镇生活垃圾进行处理。项目在实验室试验、小型试验的基础上,进行工业生产性试验,在陕西省安康市镇坪县建设处理能力为 10 t/d 的生活垃圾裂解气化处理示范装置。

      本项目内容包括:10 t/d 生活垃圾裂解气化项目技术方案的制定;项目施工图设计; 全套设备研发及生产加工;项目建设施工;设备安装及调试运营。

      本项目应用了陕西华诚实业股份公司自主研发的“城镇生活垃圾蓄热裂解气化炉”,采用了先进的尾气进化工艺。

通过项目的实施,实现了小型城镇生活垃圾处理无害化 100%,减量化 95%,处理过程自热平衡,尾气排放 100%达标。

三、项目规模

      生活垃圾处理能力 10 t/d。

四、技术特点     

      城镇生活垃圾蓄热裂解气化处理项目技术的核心是“生活垃圾蓄热裂解气化炉”。生活垃圾蓄热裂解气化炉包括一燃室、二燃室和蓄热器三个部分。生活垃圾裂解气化过程分两个阶段进行:第一阶段为缺氧状态的裂化和过氧燃烧,在一燃室内进行,工作温度控制在 600~750℃,使垃圾中的大部分有机质裂解气化成可燃的 CO、H2、CH4等气体,剩余少量的固体可燃物在裂解气化炉底部过氧燃烧,为气化裂解反应提供热量;第二阶段为过氧燃烧,第一阶段产生的可燃气体被输送进入二燃室,进行充分燃烧,工作温度控制在850~1100℃。“生活垃圾蓄热裂解气化炉”工艺在二燃室后面再设置一个蓄热器,利用二燃室出来的高温度炉气,加热即将输送到一燃室的空气,将热量返回到系统,起到蓄热作用,保证了系统热量的自热平衡。

      裂解气化技术与垃圾直接焚烧技术最根本的区别就在于裂解气化焚烧技术解决了烟气污染问题,无二次污染,烟气达标排放,尤其对抑制二噁恶英的产生有显著效果。直接焚烧是一个强氧化过程,焚烧过程产生大量的 SO2、HCl 和 NOx等污染物。由于炉排无法承受 1 000℃以上的高温,使焚烧的工作温度只能限制在 1 000℃以下,难以使二噁恶英完全分解。裂解气化焚烧过程可以使二然室温度接近 1 100℃,气体停留时间大于 2 秒,能使大部分二噁恶英分解成无害物质,残留量极少。裂解气化过程垃圾固体物基本处于静止状态, 防止了烟气携带大量粉尘进入后续工序,使烟气净化过程负荷大幅度降低,有利于排放尾气净化达标。

五、项目优势

(1)可处理所有生活垃圾。除建筑垃圾、金属和危险废物,各种生活垃圾都可以进行裂解气化处理。不需要对垃圾进行预处理。

(2)节约能源,在生活垃圾裂解气化处理正常运行中,不需要添加任何助燃剂,可依靠垃圾自身热值,维持裂解气化处理运行。

(3)系统温度、压力、风量控制稳定。

(4)烟气净化工艺简单,尾气排放达标。排放的烟气中的飞灰和有害气体也完全符合国家规定的排放标准。

(5)裂解气化炉与二燃室采用一体化设计,结构紧凑,节约投资成本。

(6)系统无飞灰产生,炉渣容易收集,无固体废物污染。

(7)系统正常的日常运行看不到烟尘,车间异味,排放达标,对周边环境和居民没有任何影响。

(8)裂解气化炉能够有效地控制炉内各处的温度,防止烟气中二噁恶英的生成并破坏分解产生的二噁恶英。各项指标都能达到国家排放标准。

(9)裂解气化炉下料均匀、传动装置稳定运行、能够有效控制炉渣板结和焦化,排灰方便。安全性好,生产效率高。本设备结构设计更加人性化,便于维护和检修。

(10)裂解气化炉根据处理量可通过调整二燃室进气量调控使炉体达到自热平衡和长期的运行。

(11)裂解气化炉可以根据处理能力需要制造设备具体大小,单位处理能力的建设投资没有明显增加,适用于小规模装置使用。

六、工程创新

(1)增加蓄热器:系统在二燃室后增加蓄热器,将系统部分热量返回到一燃室,进一步提高热利用效率,保证系统各个工艺点温度在可控范围内。

(2)烟气降温工艺优化:降温过程采用极冷降温,使烟气温度由 500℃以上,急速降低到 200℃以下,避免烟气输送过程中二噁恶英二次合成。

(3)尾气进化处理工艺优化:采用旋风除尘器、吸附净化器、静电除尘器、烟气洗涤塔进化工艺,除去烟尘、二噁恶英和重金属。使排放烟气完全符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485—2001)的要求。

七、效益分析

      本项目的示范装置于 2019 年年底建成,通过调试于 2020 年年初投入正常运行,日平均处理垃圾达到 9.8 t,各项工艺和经济技术指标均达到了设计要求,主要效益体现在生态环境效益方面。

      运行正常以后,裂解气化处理排放烟气完全符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485—2001)的要求。

      项目每年可处理生活垃圾 3 000 t,无害化率达 100%,减量化率达 95%

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